凌晨3点10分左右,某炼钢厂车间南端6.5m阀组平台上方一声巨响,接着出现火光,伴随着大量气体外溢噪音,平台周围粉尘四起,一些物料包装被点燃,现场气浪很大,且因泄漏气体不明,无法靠近。为保安全由动力厂切断主氧气、主氮气总阀门,使泄漏气流逐渐减弱,直至停止。同时造成冶炼生产中断。经过现场勘察,燃烧部位为6.5m阀组平台上方主氧气管道。Y型过滤器几乎全部熔化直至出口铜节止阀法兰为止。与之相邻的主氮气过滤器被火焰烧化外壳,也造成泄漏,辅助氮气管道及部分仪表也受到不同程度的损坏,6.5m平台部分烧损。
燃爆发生后,根据现场情况着手组织专业人员从现场使用条件、Y型过滤器自身质量及系统设计等多方面进行分析。
一、现场氧气瞬时流量的测定
在现场使用条件中,由于转炉冶炼的特点是间断性吹炼,而且三座转炉共用6.5m阀台的公共管道,这就造成经过过滤器的氧气流量不断变化。为此,我们对不同吹炼状态下氧气流量进行了统计。
现场使用的过滤器为DN400氧气过滤器,规格型号为RFOXL100-2.5/80,最大允许流量为97600Nm3/h,由表1统计的数据显示,在三炉同吹时,最大氧气流量为67935Nm3/h,小于最大允许值,可以排除过滤器内流量超标引起燃爆的可能性。
二、过滤器选型分析
在排除外部条件因素后,重点对过滤器本身的造型及内部结构进行分析见图2。
1、截面计算
氧气过滤器是由外壳和滤芯组成,其气体流向是由外套与内套之间的空间压入,再通过附着在内套管外围的过滤网进入内套管后,流出过滤器。其中,外套空间、过滤网孔及内套管内径都应满足总管道的截面要求。
从设计验证上看,原过滤器内部截面及滤网面积是合理的,不会因此产生异常燃爆。
2、过滤器内部流速计算
按照设计要求,流量84000~90000Nm3/h,对该过滤器瞬时流速进行校核计算:
根据氧气规程(GB16912-1997)工作压力3.0MPa时,不锈钢氧气管道的最高允许流速≤25m/s。因此,从设计角度讲,原氧气过滤器在流速上满足设计要求,不会因此产生燃爆。
3、过滤网过滤方式
氧气过滤器是通过过滤网的隔离来达到将氧气中含固态杂质的部分截留,避免其进入系统产生剧烈摩擦引起燃爆的目的。过滤网材质为铜基合金,滤网过滤精度为80目,裹覆在内套管Φ426mm管道外面,用卡箍及螺栓卡紧固定。现场对同种形式的氮气过滤器进行拆检(原氧气过滤器已全部燃烧损坏)发现卡箍螺栓长短不一,紧固力矩不等。部分滤网破损或裂缝。
根据分析,气体在由外套通过滤网进入内套管的过程中,因流动方向的改变,会产生强烈的涡流和扰动。因此,对滤网及紧固件的牢固性有很高的要求。根据现场拆检同型号的氮气过滤器,发现安装形式有欠规范,存在卡箍螺栓螺母脱落撞击筒壁、滤网松动脱落的可能性见,一旦产生火花就可能引起燃爆。
在氧气管道设计中,系统的安全性能是首先的参照依据。减压装置、阻火器、前后截止阀、快切阀、旁通阀及过滤器都是必不可少的部件。在原设计中只在车间外干管处安置阻火段,而阀组平台未再设阻火器造成产生燃爆后火势蔓延至铜截止阀才阻断,扩大了事故损失。快切阀由于控制在平台现场,人员在当时条件下无法靠近,被迫关闭球罐总阀门,延误了停气时间,所以设计角度还有进一步完善的必要。
从以上分析过程来看,过滤器本身结构不可靠,内部紧固件脱落打火,造成燃爆是最大的疑因,而设计上的不完善则造成了事故的扩大和延误处理时机。
地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
手机号码:13816357694
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.guolvqic.com