一、改造前运行状况
1、制水车间主要用汽点有3个,耗气量分别为1.1t/h、0.8t/h。其他还有一些零星用汽点,耗气量总共不超过0.5t/h。所以,制水车间总用汽量约3.5t/h。
2、冷凝水排放口压力约为0.45MPa。
3、蒸馏水机用汽时间最长为14h/d,其他点不超过10h/d。
4、主要用汽点均采用斯派莎克DN40 FT43疏水阀,但均无过滤器。
5、主要用汽点均采用斯派莎克SG253观视镜,有时候会观察到喷射现象。镜面垂直安装,结垢明显。
6、冷凝水回收采用重力和压差方式,多支管路并入DN50主管。但是,该管道在下穿地面的10余米长度后被缩径为DN32。
7、锅炉房使用的海绵铁除氧器将软化水除氧后,进入一个开式的水箱。
二、疏水系统改进
1、制水车间主要用汽点均采用斯派莎克DN40 FT43疏水阀,但均无过滤器,大修时增加FIG33过滤器;
2、更换斯派莎克DN40 FT43疏水阀内的浮球组件和排空气阀组件,阻绝蒸汽泄漏;
3、定期清洁疏水器后面的SG253观视镜,避免由于镜片结垢造成无法观察。
三、凝结水管道改进
制水间多支管路并入DN50凝结水主管。但是,该管道在动力站下穿地面的10余米长度后被缩径为DN32。将这部分管道改造成DN65管道,这样可以确保凝结水管道的排量适应实际的负荷,减小系统震动和冲蚀,增加系统的可靠性和安全性。
四、二次蒸汽利用
由于制水车间冷凝水排放口压力约为0.45MPa,如果直接回收至锅炉房开式系统,由于压力降低,能量守恒,会有闪蒸蒸汽产生,这些蒸汽和锅炉产生的蒸汽没有区别,如果直接排放的话,既浪费能源,又影响环境。
那么,二次蒸汽的量有多少呢?图1为凝结水二次蒸汽量和压力关系图。从图1可以看出:如果疏水器凝结水排放压力0.45MPa,那么排放到大气压下将会有10.5%的闪蒸率,就是说3.5t/h的凝结水排放将会产生367.5kg/h的二次蒸汽。这些蒸汽足以将20t水升温10℃左右,这样锅炉给水箱很快会沸腾,造成锅炉给水泵“汽蚀”。
大修改造方案是:把制水车间排放的凝结水在底楼动力站经过FV闪蒸罐闪蒸成约0.1MPa的二次蒸汽供空调板式换热器使用。闪蒸罐底部通过DN50 FT43浮球式疏水阀排放的凝结水进入开式的MFP14凝结水回收泵回收至锅炉房,通过除氧头和分配器进入锅炉给水箱。冷补给水、高温冷凝水、低温冷凝水首先进入闪蒸冷凝除氧头,并在除氧头内部充分混合,使冷补给水被预热。除氧头顶部布置了专门设计的循环喷淋系统的喷头,可完全吸收高温冷凝水释放出来的闪蒸蒸汽,避免水锤的发生。
闪蒸罐提供给空调换热器的蒸汽量为:如果凝结水量3.5t/h,闪蒸率0.4MPa到0.1MPa,其量为6.1%,即213.5kg/h,即回收利用213.5kg/h的二次蒸汽。
进入开式的MFP14泵后,泵排气口再将少量的从0.1MPa闪蒸到0MPa的约133kg/h二次蒸汽引至室外排放。
五、给水箱氧隔绝及系统
1、水箱
由于要将高温凝结水直接回收到给水箱,现有水箱的壁厚不能满足安全要求。将现有水箱更换成5mm厚度304不锈钢方形水箱,外部辅以加强筋确保水箱坚固耐用。
2、水箱控制系统
水箱液位控制采用斯派莎克LP20电容式液位控制系统,可以任意更改控制液位高度。水箱设置溢流口,当液位控制失效时,确保水箱液位不会超过安全液位。水箱顶部采用斯派莎克除氧头和分配器。
3、水箱氧隔绝系统
水箱的水位上面通入0.01MPa的蒸汽,使水箱一直处于微正压状态,外部空气不能进入,水箱里面经过除氧的水不会再有溶解氧进入,确保给水氧含量在国家标准范围内。
0.01MPa的蒸汽采用二级减压。由于减压阀通常建议的减压比在10∶1,所以,先把锅炉房分汽缸的0.8~1MPa的蒸汽采用25P导阀型减压阀减压到约0.1MPa左右,再使用DRV7减压阀减压到约0.01MPa。DRV7减压阀的压力反馈管安装在水箱顶部,这样可以控制水箱内压力在约0.01MPa。25P减压阀和DRV7减压阀都是全机械结构,无需电力和压缩空气,设定和控制简单,维护少。
溢流口做2m水封(相当于0.02MPa压力安全阀)。这样顶部排气口可以一直关闭。
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