国内某天然气长输管道项目压气站的一台Y型过滤器于2013年12月投入运行,2017年6月在地方技术质量监督部门进行的定期监检时发现,筒体一条纵缝存在多处表面裂纹。我公司受业主委托对对裂纹原因进行调查。调查人员经过对裂纹焊缝的UT和MT无损探伤检测,发现裂纹均发生在Y型过滤器壳体一侧纵缝的焊趾处,呈表面开放状纵向裂纹,深度0mm~26mm不等,累计长度1m左右。
我公司技术人员审核该设备出厂文件,Y型过滤器筒体钢板材质为16MnDR,厚度56mm,纵缝焊接方法为埋弧自动焊,X型坡口对接,焊丝牌号H10Mn2,规格φ4.0,焊剂SJ101。施焊时环境温度20℃~26℃,相对湿度39%~48%,焊接电流450A~520A,电压34V~38V,层间温度100℃~150℃,上述参数均在焊接工艺评定范围内,但施焊记录中缺少焊接速度和预热温度两个重要参数。此工艺为16MnDR钢的成熟焊接工艺,已经过多年实践检验。
审核该Y型过滤器纵缝原始射线探伤底片和评片记录,一次探伤有3处焊道未熔合缺陷,二次探伤底片未发现超标缺陷,表明该裂纹的是在制造厂无损检测之后产生的缺陷。
审核出厂文件中的Y型过滤器焊后热处理记录,设备进炉温度、升温速度、热处理温度、保温时间、炉内冷却温度、出炉空冷温度等参数均符合GB150-1998标准“10.4.5焊后热处理方法”的相关要求,但炉内升温和降温速度分别只有45.8℃/h 和19.09℃/h,均低于标准规定的炉内升温、降温最低速度参数(最小可为50℃/h),特别是炉内冷却速度明显偏低。
母材和焊缝金属化学成分分别符合《GB3531-1996低温压力容器用低合金钢钢板》16MnDR和《GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》H10Mn2标准要求,说明Y型过滤器焊缝裂纹的产生与母材及焊材化学成分无相关性,缺陷焊缝可以通过补焊进行返修修复。
地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
手机号码:13816357694
电子邮箱:hanyuev@163.com
网 址:http://www.guolvqic.com